——记潞安化工集团劳动标兵杨玉石

走进煤基精细化学品公司净化车间,机器轰鸣、管线纵横,处处是紧张有序的生产场景。常年在这里扎根值守、紧盯装置运行的,就是净化车间主任师杨玉石。他不尚空谈、不务虚功,把全部精力放在现场管理、成本管控、技术攻关和安全生产上,用脚踏实地的坚守、精益求精的作风,带领车间员工攻坚克难、稳运增效,用实干书写着基层管理者的责任与担当。
“抠”出效益:精算细管降本增效
2025年,上游焦炉气供应波动频繁,公司非计划停车累计38天,车间生产任务仅完成95%。但逆势之下,车间生产成本非但没有上涨,反而持续下降,这背后的秘诀,全藏在杨玉石精打细算的“账本”里。
他那本翻得卷边的工作笔记本上,密密麻麻记满了降本数据:自主检修机组气阀32台,节约费用5.52万元;清洗复用油站滤片235片;将动设备机封冷却水阀门精准调小一扣,每年可节省水费数万元……最让人称赞的是倒机管理——紧盯电费峰谷价差,立下铁律:备机切换必须避开用电高峰,仅在低谷时段操作。有年轻技术员不以为然地说:“不过几度电,没必要较真。”杨玉石指着电费单据正色道:“聚沙成塔、集腋成裘,省下的费用一年足够购置两台新泵!”
这份精细管理,既管物料,更管人力。面对岗位人手紧张的难题,他大力推行“一岗多能”培训,要求员工熟练掌握相邻岗位操作技能。“万一有员工请假,其他人能及时顶岗,生产就不会断档。”正是这种刻进骨子里的成本意识与科学人力布局,让车间在生产逆境中实现了降本增效的突破。而支撑这份“抠”的底气的,是他敢啃硬骨头的钻劲,更是他凝聚人心的温度——他常把“管车间就是带兵”挂在嘴边,深知只有把人拢在一起,这“抠”出来的效益才算真的落了地。
“钻”出突破:技术革新破解瓶颈
杨玉石的办公室里,挂着一张特殊的工艺流程图,那是他为3号焦压机水冷器量身绘制的技改草图。
夏季高温时段,焦炉气含萘量偏高,导致水冷器频繁堵塞,机组运行负荷严重受限。那段时间,他带队反复拆洗设备112台次,即便全员疲惫不堪,问题依旧反复出现。“不能一直被动当‘清管工’,必须从根源上解决顽疾。”他咬紧牙关,带领技术团队扎根生产现场,量数据、算流量、反复绘图调试,最终成功完成水冷器在线清洗技术改造。如今3号机组投用后,可实现不停机清堵,既保障了连续生产,又让员工告别了高温下拆装设备的高危重体力劳动。“明年把剩余两台机组也完成改造,彻底解放生产力。”望着图纸,杨玉石目光坚定。
这股攻坚克难的钻劲,贯穿全年工作始终:MDEA脱碳装置内壁出现腐蚀,他带队实施内壁不锈钢堆焊防腐;催化剂活性衰减,他通过优化运行温度稳定工艺指标,同步推进催化剂采购和更换;终冷塔冲洗流程不合理,他主动提交优化建议,提议改为循环水洗,既提升焦炉气净化效果,又节约水资源。每一项技术革新,都是他用匠心与钻研交出的满分答卷。而这份执着的背后,藏着他作为管理者的柔软:曾在述职报告里自我检讨“和员工谈心不够”的他,早已明白技术是硬支撑,人心才是软实力——只有让员工真切感受到被关怀,这些技改成果才能真正转化为车间的战斗力。
“走”出安全:身先士卒筑牢防线
“变化环节最易出隐患,必须走到、看到、管到。”这句话,是杨玉石写在述职报告里的工作信条,更是他日复一日的行动准则。
在车间里,从不见他坐在办公室遥控指挥,哪里设备有异响、哪个岗位有状况,他总会第一时间出现在现场。一次夜班,氧化锌脱硫槽运行指标超标,他凌晨两点从家中火速赶回厂区,全程盯守完成催化剂更换才放心离开,临走前反复叮嘱:“有任何问题随时打电话,我24小时开机待命。”
“管车间就像带兵打仗,干部必须冲在最前面。”他常这样说,也这样做。推行6S现场管理,他带头清理卫生死角、规范工具定置摆放;组织应急演练,他特意设置“无脚本”突发险情,锤炼员工实战处置能力;排查安全隐患,他拿着检查表逐区域、逐设备细致核查,连角落的废旧阀门都不放过。在他的示范引领下,车间通道畅通、设备洁净、操作规范,员工安全意识从“要我安全”彻底转变为“我要安全”,让安全生产成为全员自觉行动。
没有豪言壮语,只有坚守担当;没有惊天业绩,只有实干笃行。杨玉石以严谨细致、务实肯干的作风,扎根一线、精管提质,为煤基精细化学品公司安全生产、降本增效、扭亏脱困贡献着坚实力量,用实际行动诠释了新时代劳动标兵的初心与风采。
(文/图 常嫦 牛娜)
责任编辑:郝佳丽