来源:潞安化工集团网站 时间:2026-04-21
2026年以来,黑龙关煤业公司把“提质提价”作为核心任务,把筛分系统升级改造作为煤质提升的“突破口”,以一场扎根一线的技术攻坚、一场全链条的管理升级,啃下了混煤品质提升的“硬骨头”,实现煤质与效益的双向跃升。
走进筛分车间,轰鸣的机器声里,升级后的滚轴筛正高效运转,原煤经过精准分选后,粒度均匀、杂质全无的混煤源源不断输送至储煤场。就在几个月前,筛分精度不足、粒度管控不稳,还是制约公司煤质提升的“卡脖子”难题。
该公司销售部部长介绍,此前滚轴筛孔径偏大、分选精度不足,混煤中常混入大块矸石,不仅客户反馈集中,更直接拉低产品售价,成为必须破解的核心痛点。为彻底扭转局面,该公司成立专项攻坚小组,扎根车间跟班作业,反复调试参数、优化方案,对滚轴数量、碟盘结构、筛分孔径进行全方位升级,从根本上解决了粒度管控不稳的问题,为煤质提升筑牢了硬件根基。
“改造前后差别太大了!”有着10年工龄的筛分车间操作工深有感触,新设备投用后,混煤粒度直接稳定达标。
设备升级只是起点,全链条精细化管控才是煤质稳定的核心。该公司以筛分改造为支点,构建起“井下源头严控、车间过程精管、全程监测追溯”的闭环管理体系,让煤质提升从“单点突破”变成“系统升级”。
在井下采掘一线,该公司严格规范割煤、放煤作业标准,严禁随意割顶破底、过度放煤,大块矸石就地填埋,从生产源头杜绝矸石、杂物混入煤流,为后续筛分加工打下基础。在筛分车间,同步升级管理标准,严格落实岗位标准化操作,加密设备巡检频次,及时排查故障、调整参数,确保筛分系统始终处于最优运行状态,将煤质责任压实到每一个岗位、每一名员工。
在煤质化验室,检测团队全面强化煤质监测,加密采样频次,覆盖井下工作面、运输皮带、装车点等全关键环节,对发热量、灰分、水分等核心指标精准检测,异常数据第一时间溯源处置;同时建立完善煤质管理台账,实现采样、检测、数据全流程可追溯,让煤质管理有迹可循、有据可依。
一项项扎实的攻坚举措,最终转化为实实在在的提质成效。如今,该公司混煤品质实现跨越式提升,成为临汾地区率先实现混煤品质大幅升级的煤炭企业,产品售价同步实现突破性增长,真正实现了“以质提价、以质增效”。
(文 于洁)
责任编辑:郝佳丽
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